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减少烧结机头电除尘器灰斗结块先进操作法



一、应用范围:
此操作法应用于90㎡烧结机机头203㎡的两室四电场电除尘器的放灰作业;要求烟气温度:正常120℃、最大250℃,气体负压:17Kpa,放电极和收尘极采用侧部传动振打的清灰方式,顶部及灰斗采用声波清灰器辅助清灰。采用顶部传动侧部振打的清灰方式。灰斗倾角大于60°;为防止结露灰斗下半部外设蒸汽整体加热,使收尘灰保持较好的流动性,外壳均设保温层。但由于烧结生产过程中不可避免地带入成分复杂的粉尘,存在生产温度波动和系统漏风,故易在灰斗内燃烧产生大块,造成电除尘器灰斗排灰不畅,也严重影响烧结的烟尘排放和设备作业率。经近两年来不断摸索分析,总结了一套“减少电除尘灰斗积大块”的先进操作法,即改善了烧结机头的烟尘排放,又提高了烧结设备作业率。基准期2007年7月-12月,先进操作法执行期2008年1月-6月。
二、操作要领
1) 放灰中减少悬料。在处理灰斗结块的过程中,发现结块最严重的地方是在灰斗的中部。造成这种情况一是灰斗的双层卸灰阀密封不好,放灰时外部空气由底部漏入与造成涡流,使块状物悬挂于灰斗中部。二是不放灰时漏入灰斗出料口,使通过该处的流速不均匀,在灰斗出料口产生涡流现象,使物料悬挂于灰斗中部。所以处理料斗排料装置的密封,阻止底部气流进入,消除涡流现象,让物料顺利落入料斗底部.
2) 灰斗中部开侧门(400㎜×400㎜)。由于烧结工艺要求,配矿原料不能做较大的调整,为了方便处理灰斗结块,在灰斗的中下部对称开两个侧门,便于捅料及人员操作安全。
3) 防止各种含油物质通过烟道进入电除尘器内。控制油品和油量,减少可以燃烧的物质,阻止灰斗结块。
4) 适当增加双层卸灰阀操作次数。使其在没有形成块状时把灰排出。
5) 采取有效措施,强化操作制度,减少混合料中小于3㎜的粒度。
6) 摸索合理的铺底料厚度或降低铺底料的粒度,以改善铺底料对细粒物料的过滤能力,阻止没有矿化的物料进入电除尘器内。
7) 重点加强对铁屑、精粉中含油性物质的监控力度,在生产中合理使用含油性的铁屑及精粉。
8) 加强燃料、溶剂质量。对燃料的挥发份、粒度进行监控,对生石灰的活性度,溶剂粒度进行监控,并在生产中使其充分消化,在烧结过程中完全矿化。
9) 在满足生产工艺要求的情况下,调整主抽风机对烟道废气温度的要求(大烟道温度<150℃)。
三、技术特点
1)破坏气流方向。适当调整灰斗挡板,加强双层卸灰阀的密封,使底部垂直进入的水平气流合不成涡流 。
2)减少进入电除尘器的粉尘。加强对生石灰粒度进行监控,并在生产中使其完全矿化,加强混匀造球,减少混合料中小于3㎜的物料被抽入电除尘器,避免返矿。
3)减少反应所需的燃料。加强烧结燃料粒度<0.5㎜含量的控制,减少细燃料抽入电除尘器。减少可以燃烧的油性物质,阻止燃烧结块。
4)减少空气进入助燃。处理好灰斗双层卸灰阀的密封,减少电除尘器本体漏风,阻止外部空气漏入助燃。
可以看出,采用了“减少烧结机头电除尘器灰斗结块的先进操作法”后,电除尘器灰斗悬料情况有很大改观,高料位报警次数每月减少36次,灰斗堵料只数每月减少11只,放灰时烧结烟囱排放黄烟至今已明显改善,烧结设备作业率提高2.13%。由此可见,此操作法对放灰时烧结烟囱排放和提高设备作业率有明显的效果。


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